鉻層發暗、無光、低電流區無鉻沉積?
發布日期:2024-03-19
某電鍍廠鎳層鍍鉻后工件的低電流密度區無鉻的沉積,深凹處更甚,有鉻的沉積部位呈灰暗色,這種情況不像是鍍鉻液被鐵雜質污染而引起的深鍍能力問題,否則不至于使鉻層呈灰暗色。也不像是被氯離子所污染,否則應是以發花為主,當然鍍液中的硫酸根含量偏高時也會導致深鍍能力降低,但有鉻的沉積部位是發亮的,絕不至于成為灰暗色:工作條件偏離正常要求也會導致深鍍能力降低,但當時的操作條件都在正常的范圍之內。根據現象,很可能是鍍鉻溶液被硝酸所污染,因某電鍍廠的鍍鉻槽也曾經發生過類似情況。
當筆者進入狹窄而暗淡的車間時便聞到一股刺鼻的硝酸氣味,在鍍鉻的清洗槽邊還見到一只被改成硝酸槽的塑料桶中冒著黃煙,在這約60m2的車間內布滿了鍍銅、鍍鎳、鍍鉻等工藝設備,入冬后又把原放在室外的銅件酸洗和銅件鈍化的設備也擠了進來(據說是因為入冬后室外水管凍裂,無法工作而擠進來的),稱得上是一個綜合性車間。因場地關系,銅件的酸洗、鈍化工藝中沒有安排專用的清洗槽,工件處理后在鍍鉻后的清洗槽中清洗,結果使該清洗槽中積聚了大量的銅離子和硝酸成分。并由于該清洗槽的上水設計不合理,水源沒有接到水槽底部而在水面之上,清洗槽內的污水起不到循環排放的作用。為此,清洗槽中無論是銅離子、硝酸還是鉻酸的含量總是濃濃的,雖然此槽只是作為工件鍍鉻后的清洗,應該不可能污染鍍鉻液,但由于塑料布包扎的鍍鉻掛具是重復使用的,有的塑料布已經老化,與掛具之間有很大的縫隙,儲有不少污水,在重復使用中不斷地把污水帶入鍍鉻槽。
據此情況,原先估計鍍鉻槽液被硝酸污染是有可能的。硝酸根對鍍鉻液是極其有害的,鍍鉻液中有微量的硝酸根存在即會嚴重影響鉻層質量,不能進行正常的工作,于是,筆者建議通過電解處理來分解鍍鉻液中硝酸根。
處理工藝如下:按鍍鉻槽中含有硫酸總量加入其兩倍量的碳酸鋇,經攪拌將硫酸根全部沉淀掉,在60~80℃溫度條件下,以30~40A/dm2的陰極電流密度處理三晝夜。
經過三晝夜的通電處理后,鍍鉻液中的硝酸根被還原為氨(NH3十)除去,在20L的小槽中添加足夠硫酸試鍍效果很好,溶液恢復正常,獲得滿意的結果。之后,搬走了銅件漂洗槽和鈍化槽,未曾再次出現過上述質量問題。
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